2013年2月,一線技術骨幹的餘雪琴牽頭組建綠源QC小組, 2017年5月,公司正式授牌成立餘雪琴勞模創新工作室。
工作室現有核心成員34名,均為機、爐電、熱、集控等電力生產核心專業骨幹,全員均為本科及以上學歷,擁有高級技師3名、技師5名、高級工程師5名。
工作室組長餘雪琴現任貴電分公司總工程師。從業以來,她深耕電力生產各核心崗位,從一線技術骨幹成長為統籌公司技術工作的管理者,先後榮獲貴電分公司“先進個人”,江西公司“巾幗建功標兵”,全國電力行業“技術能手”等多項榮譽。
工作室常態化開展各類創新實踐活動,推動創新成果快速轉化、賦能生產。圍繞技術攻關、成果轉化、技術培訓、崗位示範四大核心,工有序開展崗位練兵、技能培訓、技術攻堅和合理化建議征集等活動,構建起“以學促幹、以幹促創、以創促效”的良性循環。
技術培訓方面,由餘雪琴牽頭,組織團隊核心成員開展專題培訓、現場實操演練,分享電力生產核心技術、設備運維技巧和創新攻關方法,針對性破解崗位操作難題美國ceranetwork超清免費。技術攻堅方面,團隊聚焦生產中能耗偏高、設備故障頻發等突出問題,精準立項、集中力量攻堅克難,始終保持“年年有課題、歲歲有成果”的良好創新態勢。
工作室累計已獲授權專利20餘項、省部級QC成果獎30餘項,多項管理創新成果榮獲全國獎項。團隊堅持“創新從現場出發”,在節能降耗、工藝革新等領域攻克多項難題,累計創造經濟效益近4000萬元。為電力行業創新創效典範,先後榮獲國家電投示範創新工作室、江西省女工創新工作室等稱號。
餘雪琴勞模創新工作室牽頭自主研發復合耐磨弧形板圍構件型噴嘴靜環,成功破解煤質劣化帶來的制粉系統電耗高、磨損重、出力低、排渣量大等行業共性難題亞美體育官網登錄入口。
設計煤種工況下,機組帶滿負荷總煤量為 110t/h,4 台磨煤機即可滿足出力需求。煤質熱值下降後,帶滿負荷總煤量增至 140t/h,必須 5 台磨煤機全出力運行,制粉系統長期超負荷工作,電流居高不下,制粉電耗顯著上升,直接推高機組發電成本。
磨煤機長期滿負荷運行,內部部件磨損加劇,石子煤渣量大幅增加,且渣中夾帶大量未充分研磨的原煤。大量原煤渣不僅造成能源浪費,還引發設備冒煙、燒渣、結焦堵管等問題,威脅制粉系統乃至鍋爐燃燒系統安全穩定運行,設備非計劃停運風險顯著提升。
原噴嘴動、靜環的材質是ZG50Mn2,耐磨性能差,在劣質煤種衝刷下,靜環非重疊區不到 1 年即被衝刷出破洞。噴嘴動、靜環為配對使用結構,軸向與動環輪齒等高區域為重疊區,上部為非重疊區;非重疊區破洞後引發熱一次風短路,幹擾動環噴口風量分配美國ceranetwork超清免費,預旋分離煤粉能力下降,磨煤機有效出力大幅衰減亞美體育官網登錄入口,形成 “煤質越差、出力越低、負荷越難帶” 的惡性循環。
項目團隊立足生產一線實際,堅持 “問題導向、自主可控、實用高效、經濟環保” 原則美國ceranetwork超清免費,以拓寬煤種適應範圍、提升設備耐磨性能、優化運行參數、簡化檢修工藝為核心目標,形成系統性創新思路。
(一)材質升級:替換傳統 ZG50Mn2 鑄造材質,採用復合耐磨材料,從根源提升部件抗衝刷美國ceranetwork超清免費、抗磨損能力,延長設備使用壽命。
(二)結構革新:摒棄設備廠的鑄造件,採用碳化鉻復合耐磨弧形板圍構形式,精準控制動靜環間隙,消除熱一次風短路隱患。
(三)工藝簡化:優化安裝定位方式,以動環為基準實現快速定心,降低檢修難度與人工成本,提升運維效率。
該案例綜合運用材料工程學、流體力學、機械制造工藝學、設備運維優化原理,實現多學科技術融合創新美國ceranetwork超清免費。
(一)耐磨材料強化原理:採用碳化鉻復合耐磨材料,利用金屬基體與硬質耐磨相的協同作用,大幅提升材料硬度亞美體育官網登錄入口、耐磨性與抗衝擊性能美國ceranetwork超清免費,抵禦劣質煤種與高速氣流的長期衝刷,延緩部件磨損失效。
(二)流體場優化原理:通過環板封閉靜環下圈與磨筒內壁間隙,阻斷熱一次風短路通道,保證氣流沿設計路徑均勻通過噴嘴動環噴口,穩定煤粉預旋分離流場,提升研磨與分離效率。
(三)精準定位裝配原理:以動環輪齒外緣為基準,採用弧形板圍構工藝預設均勻間隙,回裝時通過圓鋼輔助定位,確保動靜環同心度與間隙均勻性,消除裝配偏差引發的設備故障。
(一)提升材質性能:摒棄傳統 ZG50Mn2 鑄造材質,創新採用復合耐磨材料亞美體育官網登錄入口,材料綜合耐磨性能提升 3 倍以上,部件使用壽命延長,大幅減少更換頻次與檢修成本,從根源解決非重疊區衝刷破洞問題。
(二)優化設計:優化設計,變設備廠的鑄造件為復合耐弧形板圍構的工藝化化,下圈上端面與磨筒內壁間隙用環板封閉,消除熱一次風短路的幹擾。
(三)簡化安裝:靜環安裝是以動環輪齒外緣為基準,四週插圓鋼輕鬆定出與噴嘴動環的同心度及均勻的間隙。
該創新成果在貴電分公司 10 台磨煤機全面應用後,設備運行狀態、技術指標亞美體育官網登錄入口、運維效率實現全方位提升,徹底解決原有痛點問題:
磨煤機運行電流從 45A 降至 35A,出力從18t/h提升至28t/h,渣量從每天12鬥降至3鬥,排渣形態變為面粉狀白灰,扭轉了排渣工作的被動局面。
復合耐磨弧形板圍構件型靜環耐磨性能優異,無衝刷破洞、熱一次風短路等故障,磨煤機磨損量大幅降低,杜絕冒煙、燒渣、結焦、堵管等安全隱患,設備非計劃停運率降至零,檢修週期延長。
安裝工藝簡化、避免大件運輸成本,排渣作業量減少 75%,一線人員勞動強度大幅降低,工作環境顯著改善,改造設備被一線員工譽為 “明星磨”。亞美體育官方app下載,亞美體育app官方,亞美體育。機械制造財經消息